臨汾新聞網(wǎng)訊(通訊員 梁江濤 李彥)山西焦化一回收車間酸氣制硫回收裝置2010年投運(yùn)后效果很不理想,運(yùn)行周期短,檢修費(fèi)用高不說(shuō),更為重要的是存在安全隱患及環(huán)境污染等問(wèn)題。近日,這一困擾生產(chǎn)的疑難問(wèn)題經(jīng)過(guò)技術(shù)人員兩個(gè)多月的調(diào)研、分析,制訂改造方案并組織實(shí)施,終于得到了有效解決。
談起酸氣制硫回收裝置改造的成功經(jīng)驗(yàn)時(shí),焦化廠副廠長(zhǎng)崔秋生介紹,酸氣管線過(guò)去一般10天左右就需要清理一次,每次清理需要將管道拆卸用吊車吊裝到地面,清理后再吊裝上去安裝,不僅危險(xiǎn)性大,污染環(huán)境,而且清理費(fèi)用高達(dá)7萬(wàn)元以上。為了從根本上解決這一問(wèn)題,公司領(lǐng)導(dǎo)多次親臨現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研督導(dǎo),要求徹底整改。焦化廠多次召開專題會(huì)分析研究,制訂改造方案,先后提出了增設(shè)一套備用管線或者將裝置進(jìn)行整體移位,但經(jīng)過(guò)技術(shù)人員測(cè)算,存在費(fèi)用高,工期長(zhǎng),不確定因素多等問(wèn)題。為了能徹底解決這一難題,焦化廠領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)人員先后查找資料,外出取經(jīng),專題研究,不斷摸索,從技術(shù)上采取措施,在操作上強(qiáng)化培訓(xùn)嚴(yán)格工藝。終于,功夫不負(fù)有心人。通過(guò)實(shí)施一系列有效舉措,山西焦化攻破了困擾生產(chǎn)的酸氣治理疑難問(wèn)題。
據(jù)了解,酸氣制硫回收裝置改造投運(yùn)后,安全隱患消除了,環(huán)境污染減少了,運(yùn)行周期延長(zhǎng)了10倍以上,年還可節(jié)約檢修費(fèi)用60萬(wàn)元以上,年可增加硫磺產(chǎn)量達(dá)600噸以上,收到了一舉多得的效果。
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